四、船體分段焊縫殘余應(yīng)力測試
為了檢測振動時(shí)效在消除應(yīng)力方面的效果,在振動處理前、后,分別在船體分段合攏的焊縫與底板對接焊縫處選擇了10點(diǎn)進(jìn)行殘余應(yīng)力的檢測。殘余應(yīng)力測試結(jié)果見表1。
表1:殘余應(yīng)力測試數(shù)據(jù)表 單位:MPa
點(diǎn)號  | 振前 σ1  | 振后 σ1  | 變化率 %  | 振前 σ2  | 振后 σ2  | 變化率 %  | 振前 θ(度)  | 振后 θ(度)  | 
1  | 299.98  | 236.15  | -21.28  | 173.68  | 141.88  | -18.31  | -0.03  | 0.01  | 
2  | 325.44  | 242.36  | -25.53  | 180.53  | 125.98  | -30.22  | 0.05  | 0.19  | 
3  | 316.78  | 192.49  | -39.24  | 113.59  | 57.59  | -49.30  | 0.06  | 0.01  | 
4  | 261.03  | 210.83  | -19.23  | 98.26  | 73.49  | -25.20  | 0.11  | -0.03  | 
5  | 265.79  | 202.06  | -23.98  | 134.85  | 88.73  | -34.20  | 0.18  | 0.09  | 
6  | 289.27  | 141.46  | -51.10  | 150.79  | 123.48  | -18.11  | -0.20  | -0.53  | 
8  | 131.68  | 58.43  | -55.63  | -12.78  | 43.67  | -441.73  | 0.17  | -0.05  | 
9  | 218.85  | 188.27  | -13.97  | 64.83  | 34.67  | -46.52  | 0.01  | 0.04  | 
10  | 318.06  | 175.51  | -44.82  | 195.02  | 2.84  | -98.54  | 0.20  | -0.03  | 
應(yīng)力水平  | 269.65  | 183.06  | -32.11  | 122.09  | 76.93  | -36.99  | 
(注:*7點(diǎn)測點(diǎn)由于在測量時(shí)被損壞,故未測到數(shù)據(jù)。)
從表1可以看出,振動處理前平行焊縫平均主應(yīng)力σ1為269.65MPa,而振動處理后主應(yīng)力σ1為183.06MPa,消除率為32.11%,達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求。垂直焊縫的平均主應(yīng)力σ2為122.09MPa,而振動處理后的應(yīng)力σ2為76.93MPa,消除率為36.99%,也達(dá)到了標(biāo)準(zhǔn)。因此這次振動時(shí)效消除焊接殘余應(yīng)力處理是合格的。另外殘余應(yīng)力均化效果較好,從表1中數(shù)據(jù)可明顯見到這一特點(diǎn)。
五、結(jié)論與分析
1.從船體分段的曲線圖上時(shí)間振幅曲線可以得出結(jié)論,本次處理是有效果的。
2.從表1焊縫殘余應(yīng)力測量結(jié)果可以看出,振動處理前振動處理后殘余應(yīng)力消除率為32.11%,達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求,且應(yīng)力均化程度較好。因此這次振動時(shí)效消除焊接殘余應(yīng)力處理是合格的。
3.從船體分段的振動時(shí)效處理過程與效果來看:
①船體分段的振動時(shí)效處理效果不錯,達(dá)到了消除焊接殘余應(yīng)力的目的;
②振動時(shí)效技術(shù)在船廠實(shí)際產(chǎn)品上的應(yīng)用是完全可行的;
③在大平臺工程中采用振動時(shí)效技術(shù)消除焊接接頭焊接殘余應(yīng)力也是可能的。





