技術(shù)資訊
壓力機(jī)滑塊振動時(shí)效應(yīng)用案例

滑塊是壓力機(jī)的重要部件,是由鋼板焊接而成,結(jié)構(gòu)復(fù)雜,剛度較大。焊接過程中會產(chǎn)生大量殘余應(yīng)力,所以需要進(jìn)行消除應(yīng)力。傳統(tǒng)的消除應(yīng)力方法是采用熱時(shí)效,但熱時(shí)效耗時(shí)耗力,且處理后工件的尺寸穩(wěn)定性不好。本次試驗(yàn)主要是采用振動時(shí)效和熱時(shí)效兩種方法消除應(yīng)力,并對其前后的殘余應(yīng)力進(jìn)行測試分析,對比兩種方法的優(yōu)劣勢。

振動時(shí)效工藝

設(shè)備選擇:采用聚航科技生產(chǎn)的JH-300A全功能頻譜振動時(shí)效裝置,該設(shè)備有頻譜諧波時(shí)效技術(shù),操作簡單,功能齊全,可在線打印時(shí)效曲線。

工件選擇 ;本次測試選擇兩件滑塊,材質(zhì)為Q235A,質(zhì)量達(dá)6.5t。分別進(jìn)行了振動時(shí)效和熱時(shí)效。

振動時(shí)效工藝;根據(jù)工件的結(jié)構(gòu)特點(diǎn),采用四點(diǎn)對稱支撐,激振點(diǎn)設(shè)置在工件下部一端,拾振點(diǎn)放置在工件的側(cè)壁上。用4、5檔振動20min。

熱時(shí)效工藝

熱時(shí)效規(guī)范規(guī)定升溫速度30.5℃/h,升到600℃,保溫9h,然后以22℃/h速度降溫,降至150℃出爐。

殘余應(yīng)力測試方法

采用盲孔法對熱時(shí)效、振動時(shí)效前后的殘余應(yīng)力進(jìn)行測試,根據(jù)工件的焊接應(yīng)力和受力情況,在兩個工件同樣的主焊縫上選擇5個測試點(diǎn)。儀器采用聚航科技的JH-30殘余應(yīng)力測試儀,按鍵操作,數(shù)碼管顯示數(shù)據(jù),操作簡單,在線打印數(shù)值。

尺寸穩(wěn)定性測試

兩個工件選擇同樣的8處測試尺寸,選擇原則是影響機(jī)床精度的主要部位,他們分布在平面和軸孔間,精加工后進(jìn)行第一次測試,放置20天后進(jìn)行第二次測試,觀察其尺寸變化。

結(jié)果

1.從振動幅頻曲線來看,振后共振峰值上升,時(shí)間曲線下降后扁平,這都是工件殘余應(yīng)力下降的標(biāo)志。振動時(shí)效后殘余應(yīng)力平均下降率達(dá)40%。熱時(shí)效后實(shí)測的殘余應(yīng)力,平均下降率達(dá)50%。

2. 振動時(shí)效放置20天的尺寸變化量平均為0.0212mm,而熱時(shí)效的尺寸平均變化量可達(dá)0.0294mm,振動時(shí)效尺寸穩(wěn)定性明顯優(yōu)于熱時(shí)效。這主要是因?yàn)檎駝訒r(shí)效能提高工件的抗變形能力。熱時(shí)效雖然能得到較高的消除應(yīng)力效果,但由于高溫處理,會使工件軟化,降低強(qiáng)度,減弱抗變形能力,在一定意義上說,這些都是不利因素。

3. 經(jīng)計(jì)算,振動時(shí)效的電力消耗加其他費(fèi)用2.67元/t,而熱時(shí)效的熱消耗加綜合費(fèi)用為450/t。結(jié)果證明,振動時(shí)效比熱時(shí)效更經(jīng)濟(jì)。

綜上所述,兩種時(shí)效方法都可以消除均化殘余應(yīng)力。但振動時(shí)效更節(jié)省成本、省時(shí)省力,且尺寸穩(wěn)定性優(yōu)于熱時(shí)效。所以振動時(shí)效工藝可用于壓力機(jī)滑塊的應(yīng)力消除。

上一個:振動時(shí)效工藝在起重機(jī)制造中的應(yīng)用
下一個:機(jī)床鑄件振動時(shí)效工藝應(yīng)用
返回頂部