某廠新研發(fā)了一款W型大功率電噴柴油機,在進行性能試驗后,對機體尺寸精度及各項形位公差進行重新檢測,發(fā)現(xiàn)機體變形嚴重。而產生變形的原因之一就是殘余應力,殘余應力主要包括機體鑄件殘余應力和冷加工殘余應力的矢量和,所以需要對柴油機機體進行消除殘余應力處理。經過多次研究討論后,決定采用振動時效工藝消除機體殘余應力,并對振動時效前后的殘余應力值進行檢測,定量判斷振動時效效果。
柴油機機體結構
柴油機機體是V型結構,油管為襯管鑄造,外形尺寸為4500*1480*1390,機體材料為球墨鑄鐵。W型柴油機機體是一個滿足最大強度和剛度設計的整體鑄造件,用來安裝曲軸、凸輪軸、動力組和其他安裝在柴油機上的附件,鑄件還包括安裝座。內部通道有主機油道和冷卻水通道。
退火并粗加工后機體殘余應力測試
盲孔法是常用的殘余應力測試方法之一,易于現(xiàn)場操作,精度高。本次采用盲孔法對退火并粗加工后機體進行殘余應力測試,儀器為聚航科技生產的JHMK殘余應力測試系統(tǒng)。
試件的選取
隨機取一臺經過退火處理并經過粗加工的柴油機體,粗加工后機體留量2mm作為測試的試件。
測點布置
在機體的側面、頂面及斷面各布置9個測點,測得的的數(shù)據(jù)見表1。
表1 w型柴油機機體應力檢測
點號  | ε0  | ε45  | ε90  | ε⊥  | ε//  | 
1  | 195  | 103  | 75  | -167  | -157  | 
2  | 171  | 168  | 76  | -171  | -124  | 
3  | 247  | 128  | 75  | -236  | -150  | 
4  | 147  | 98  | 158  | -180  | -185  | 
5  | 70  | 122  | 183  | -123  | -179  | 
6  | 108  | 43  | 79  | -119  | -105  | 
7  | 158  | 131  | 151  | -187  | -183  | 
8  | 189  | 157  | 159  | -216  | -201  | 
9  | 298  | 177  | 135  | -300  | -219  | 
應力水平  | -188.7  | -167  | 
殘余應力數(shù)據(jù)分析
由表1可知,粗加工后機體內應力水平不算太高,但是有個明顯的特點,即應力分布不均勻,如垂直機體長度的方向的應力ε⊥中,第9點為-300MPa,而最小的第6點只有-119MPa。這種不均勻分布是造成結構易變形的根源,需要粗加工后進行處理,降低均勻殘余應力。
振動時效工藝
根據(jù)機體長寬高比率的結構特點,分析它的共振頻率較高。根據(jù)結構動力學的原理,工作時其支撐位置應盡量選在機體共振時的節(jié)線處,以保證工件共振時不消耗能量和產生噪聲。根據(jù)國內外振動時效工藝的實踐經驗,當工件的長與寬之比大于3,長與厚之比大于5時,則認為工件是梁型,在機體一側距兩端各2/9處用兩位支撐,機體另一側居中處用一位支撐。
將激振器裝夾在輸出端臺面右側,拾振器放在工件左前端。
振動時效工藝參數(shù)的選擇
設備采用聚航科技的JH-300A振動時效設備,將機體放置好,然后將激振器剛性固定連接到振動時效設備上。調整激振力的檔級,開始放在最小為宜。根據(jù)初步估算,動應力較大的點在工件前端,打磨并安裝拾振器,上述準備工作完成后,開始選擇振動時效工藝參數(shù),過程如下:
1. 使用該設備的手動調頻,同時觀察控制器繪制的曲線。當機體出現(xiàn)共振現(xiàn)象時,振幅頻率將出現(xiàn)一個波峰,動應力的曲線也將出現(xiàn)一個最大值,一直掃頻到設備的額定頻率。
2. 觀察在設備允許的范圍內機體出現(xiàn)的共振次數(shù)及其共振頻率和在共振情況下動應力的最大值。
3. 觀察在每個共振頻率下機體的共振形式,以調整支撐位置到節(jié)線上。在停機后再適當調整激振器的位置,使機體產生最大的振幅。并根據(jù)動應力測試的結果,多次反復調整激振器的偏心檔級。
4. 根據(jù)上述試振情況,確定了試驗性振動處理工藝參數(shù),包括激振頻率。激振檔級等主要參數(shù)作為試振時的處理參數(shù);
5. 最后是試振,用上述方法選擇的參數(shù)對被試油底殼進行全程振動時效處理,觀察振動加速度的變化規(guī)律,時間-振幅曲線應是上升、上升-下降、下降型三種中的一種,振幅-頻率曲線上的共振峰應該是升高并左移,如果均符合要求,則該組曲線即可作為機體初定工藝參數(shù)。
柴油機機體取兩件,其中一件做工藝參數(shù)的選擇,另一件是用反復試振選擇一組參數(shù)處理,并做振前振后的殘余應力測試,得出消除率來檢驗參數(shù)的合理性,最終確定工藝參數(shù)。
殘余應力數(shù)據(jù)分析
對振動處理后的機體做殘余應力測試,結果見表2。從數(shù)據(jù)中可知,振動時效處理后機體的殘余應力得到了降低,應力得到明顯的均化。其降低率在40%以上,說明達到了標準,振動處理有效。
表2 W型柴油機機體振動時效前后殘余應力數(shù)值
振動時效后  | σ⊥  | %  | σ//  | %  | |||||
點號  | ε0  | ε45  | ε90  | 振前  | 振后  | 消除率  | 振前  | 振后  | 消除率  | 
1  | 75  | 2  | 85  | -167  | -105  | -157  | -89  | ||
2  | 77  | 70  | 55  | -171  | -81  | -124  | -79  | ||
3  | 112  | 119  | 52  | -236  | -104  | -150  | -95  | ||
4  | 118  | 122  | 59  | -180  | -112  | -185  | -103  | ||
5  | 77  | 36  | 58  | -123  | -85  | -179  | -79  | ||
6  | 84  | 74  | 37  | -119  | -76  | -105  | -71  | ||
7  | 103  | 93  | 84  | -187  | -114  | -183  | -112  | ||
8  | 69  | 115  | 129  | -216  | -124  | -201  | -117  | ||
9  | 166  | 139  | 68  | -300  | -147  | -219  | -136  | ||
應力水平  | -188.7  | -105.5  | -44.1  | -167  | -97.8  | -41.4  | |||
總結
1. 鑄件中的殘余應力是造成鑄件變形和開裂的主要原因之一。研究表明,粗加工后的柴油機機體采用振動時效處理工藝,可有效地降低柴油機機體鑄件的殘余應力,完全符合GB/T25713-2010標準要求。
2. 通過振動時效處理,降低鑄件中的殘余應力,有效地防止了柴油機機體的變形,可用于W型柴油機機體批量生產中。





